河南新安中联水泥去年净利较上年增长270%
近日,记者在新安中联万基水泥有限公司生产现场看到,现代化的水泥熟料生产线运行平稳,外地客户拉水泥的车辆排满发货区。刚刚过去的2014年,在国内水泥行业产能严重过剩、下行压力不断增大的不利形势下,该公司逆势突围,取得了全年净利润较上年增长270%、累计扭亏为盈的骄人业绩。
都说传统产业利润低、能耗高,但坚持进行科技创新、技术改造的新安中联走出了一条传统产业转型升级的成功之路。
新安中联的前身为洛阳万基水泥有限公司,系万基控股集团为配套解决发电机组粉煤灰排放问题,利用国家资源综合利用政策,发展循环经济而规划建设的水泥熟料生产企业,其生产规模在整个豫西地区乃至全省都位居前列。但由于种种原因,自2006年6月成立至2012年3月,该公司一直处于亏损经营状态。
为尽快摆脱发展困境,万基控股集团决定引进专业战略合作伙伴。2012年,洛阳万基水泥有限公司“牵手”中国联合水泥集团,双方共同组建了新安中联万基水泥有限公司。
“靠大”“联大”取得了良好效果,短短两年时间,新安中联的发展就发生了质的变化。尤其是去年,面对经济不景气、市场需求滞缓的严峻局面,新安中联“咬住”科技创新、技术改造不放松,从水泥产量、销售量到全年净利润,均比上年同期有所增长,这在水泥行业里并不多见。
在采访过程中,记者注意到,新安中联生产线技术改造多点开花,节能环保效益明显。
据该公司总经理王森介绍,该公司在不产生项目前期投入的条件下,与河南省节能中心积极合作,先后对5台风机高压电机和10台风机低压电机进行了变频改造,每吨水泥熟料电耗下降1.5千瓦时。与此同时,针对篦冷机液压传动频频爆管,导致回转窑运转率低等瓶颈问题,该公司在参考同类企业改造经验的基础上实施了液压传动方式改造,经过对去年3个季度的生产运行统计,设备有效运转率提高5%,每吨水泥熟料煤耗下降2公斤,电耗下降3千瓦时。
在环保改造方面,新安中联也连出重拳:对照环保部门要求的“2014年年底烟尘排放标准由每立方米50毫克下降到20毫克以下”的排放标准,公司投入550万元,将电收尘改为袋收尘。该项目去年11月完工后,经检测颗粒物排放顺利达标。
在技术改造、转型升级中尝到甜头的新安中联,在新的一年确定了更高的目标。王森告诉记者,企业2015年主要经营指标已经明确,全年净利润要比上年增长25%。
为完成这一目标,新安中联正在积极谋划一系列重点技改项目,其中,余热发电项目尤为令人期待。
王森说,为了进一步挖掘余热资源和提高余热价值转换效率,减少目前的余热资源浪费,公司决定利用原配置的4台余热锅炉,续建12兆瓦低温余热发电机组,每吨水泥熟料余热发电收益可达到18.2元,能够进一步降低系统电耗、煤耗等,“项目预计在半年内建成投用,实现当年投产当年见效的目标”。
改造提升也是产业升级
新安中联万基水泥有限公司,产品是水泥,毫无疑问属于传统产业。该企业过去常年亏损,去年实现扭亏为盈,全年净利润较上年增长270%,说新安中联是转型升级的范例,应不为过。
企业还是这家企业,行业还是水泥行业,那么,是什么秘方治好了企业的“亏损顽症”?企业的回答是:技术改造!
考量企业的“冰火两重天”,我们不难发现:因为技术改造,企业实现了产品提升;因为技术改造,企业实现了产业升级。
对一个地方来说,一说“产业升级”,人们大都想到的是发展高科技产业和新兴产业等,这固然不错;但,改造提升传统产业同样是产业升级!对洛阳来说,实现产业升级,改造提升传统产业的重要性、紧迫性,丝毫不亚于发展高科技产业和新兴产业。
洛阳是老工业基地,传统产业分量重、比重大,许多企业都靠传统产业“吃饭”。传统产业活了,洛阳工业就生机勃勃;传统产业低迷,洛阳工业就“浑身乏力”。改造提升传统产业,是老工业基地洛阳的突围之路,是“洛阳制造”迈向“洛阳智造”的必由之路。
没有夕阳产业,只有夕阳思维。新安中联的成功告诉我们,产业升级,并不一定要“喜新厌旧”。调整优化产业结构,不单单是淘汰的问题,更重要的是改造提升的问题。在洛阳,现有的传统产业发展潜力还很大,产业链条还有很大的延伸空间,只要我们聚精会神抓改造,群策群力抓提升,我们的传统产业就能“焕发青春”!
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