2010年一季度,宁国水泥厂在保障三条生产线计划检修顺利完成的同时,采取了一系列节能降耗措施细化分解产品能耗指标,充分发挥三条窑大修后产能发挥及指标管控,吨熟料标准煤耗及综合电耗降低明显。统计表明:吨熟料标准煤耗同比下降2.06kg,其中干法三线同比下降5.19kg,降低幅度达4.8%;吨熟料综合电耗同比下降1.93kWh,三条生产线电耗指标均得到不同程度的优化,同比分别下降2.52kWh、1.92kWh、1.63kWh。
花季海螺——宁国水泥厂日产5000吨生产线远眺
工厂各单位认真贯彻年度会议工作精神,加强系统能耗管控。
一是通过定时召开工艺交接班会,及时发现、通报系统存在的问题,多专业进行研讨解决,提高系统运行质量;操作员每周对系统堵漏、工艺点检情况写操作心得,及时发现系统工艺隐患及减少冷风掺入,号召全员提高降低煤电耗的节能降耗意识。
二是于2009年制定了《生产安全环保质量管理规范》和《巡检岗位工作管理规范》,并定期对管理规范的执行情况进行检查,形成检查通报并要求定期整改。2010年,工厂又对上述《规范》进行完善,通过加入职责考核标准进一步提高工艺基础管理,规范固化各专业技术人员每天、每周、每月、每季度专业管理应该做什么、怎么做、谁检查验证等,形成标准化管理,支撑系统运行质量提升;加强点巡检力度,及时发现、处理设备隐患,对偏、高、远、设备实行电子翻牌制度,确保设备运行受控。
操作员正在更新能耗指标趋势图
三是抓住两个源头管理,减少系统波动。每周矿山、质量处、生产处根据年度、月度开采规划制定周开采搭配计划并落实,保证年度规划执行和下山石灰石成分稳定;质量处严格按照《原燃材料验收管理办法》进行原燃材料验收并制定煤料对口台帐,采取抓斗计数等形式确保成分稳定,保证了系统稳定高效煅烧。
矿山开采现场
四是加强现场漏风治理,降低煤、电耗,提升工厂运营质量。尤其是三月份,工厂相关单位根据自身设备特点,召集工艺、机械相关专业人员研讨制定漏风点治理措施,发动全员参与到漏风点堵漏、降低系统运行能耗的行动中。通过持续对系统漏风情况的监控整治,系统漏风情况得到了有效改善,工况明显好转,台产及能耗指标也较前期明显优化。
及时治理系统漏风点最大限度地降低能耗